每台产品倒挂1200元。查A产品效益最好的年份是1974年,每台甲产品单位成本22400元,单位售价28400元,盈利6000元台。以后的年度里,由于原材料平均调价7%—8%,加上材料质量差,收得率低,使成本平均上升10%左右。按1991年价格计算1993年的产品成本水平,应当为24850元,每台仍可盈利3550元(见附表1)。但是设计科于1990年根据部分用户的需要,对A产品的构造进行了较大的修改变动,但从经济效益角度分析,此次改革得不偿失。首先,从宏观经济来看,社会效益不大。大部分用户对产品无改进要求,但必须为此支付1000元的提价额。以年产量1600台计算,全年增加客户支出160万元。而且,由于A产品设备改型而上马的配套设施,据调查有200万元。从A产品功能分析,既不提高效率,又不节约原材料、能源,所以国家蒙受的损失每年不下150万元(不包括部分企业及配套设施费)。其次,从我厂内部微观效益分析,原设计材料利用率为85%,而改革后的A产品其材料利用率仅为79%,降低6%,使每台成本上升600-700元。
且因加工精度要求提高,使关键部件甲的产品合格率从99。5%下降到97%,下降2。5%,成本增加500元。改革后的加工工作量也明显增加。动力每台成本增加100元,工资300元,共使成本提高2200元台。
2。外协费用上升,外购件价格提高,影响产品成本降低A产品共由200个零部件组成。1974年前,零部件的自制率为85%,平均每台负担外购件成本5500元,外协费用2200元。但此后,零部件自制率曾降至5O%。目前情况虽然有所改观,零部件自制率恢复上升到70%,但仍未达到1975年前的水平。且外协费用、外购件价格亦在逐年上升,至使产品单位成本负担增加2300元。
B、C、D产品亏损原因与A产品为类似。他们都是70年代初开发的老产品,在产品升级换代与改革中,由于设计科偏重于改革,忽视升级换代,加之材料调价,劳动生产率降低,致使产品成本不断提高,销路不佳,企业经济效益的提高很难实现。
(二)减亏途径探讨1。开展价值功能分析,寻求节约代用材料丙材料占A产品生产全部材料的85%,现市场有新产品丙201材料,其理化性质与丙材料基本相同,而价格则较为低廉,建议技术科对丙201材料进行价值功能分析,如能代用,每台可降低成本1200元。
2。提高劳动生产率,减少外协加工费与外购配套件若在提高劳动生产率的基础上,把零部件的自制率从目前的7O%上升到1975年前的最好水平85%,预计可节约外协费用800元台。建议生产科合理安排计划,做到均衡生产,提高设备利用率。
3。以销定产,恢复传统产品,开拓新兴产品,逐步发展成为品种繁多,门类齐全的系列产品,提高市场竞争能力。
由于传统的A、B、C、D产品目前还有很大销路,虽然其功能没有改革后的强,但价格较为低廉,用户尚能欢迎。故拟恢复生产。并建议销售部门开展市场调查,对需要目前型号的A、B等产品的客户数量进行统计,便于组织生产。
同时,适当调整价格,如:A产品拟从目前的284000元调到32000元(此事须报市场物价局审批)。在此基础上,技术部门要积极开拓
实用价廉的新兴产品,搞好产品升级换代,避免产品几十年一贯制“老面孔”。
上述探计表明:实现产品扭亏增盈是能够实现的,其主要途径是降低产品成本,开拓具有竞争能力的盈利产品,恢复传统产品生产,使价格基本反映价值,社会效益与企业效益同时得到提高。
(三)新1#产品开发可行性研究根据1994年8月11日技改12号文意见,厂技术科认为:开拓具有90年代水平的新1#产品,属于填补国家空白项目。我国每年花5000万美元进口该产品200台,若能形成年产300台能力,则可为国家每年节约外汇7500万美元,增加产值22500万元,增利7000万元。
现对新产品开发效益可行性审查如下:1。投资概算:24000万元其中:国外引进设备4000万美元计人民币12000万元国外运费200万美元,计人民币600万元国内配套机组计人民币2000万元基建投资计人民币3000万元生产准备费备计人民币400万元流动资产计人民币6000万元合计:24000万元2。利润概算:3000万元(1)收入概算:按国家现行进口价的80%计算得:年收入=3O×750万×80%=18000万元(2)产品成本概算:其中:国外进口配套件5000万元厂内自零部件成本4000万元操作费用930万元折旧及大修理费用1800万元营业税2250万元资金利息1020万元合计:15000万元(3)预计利润:18000-15000=3000(万元)
3。投资回收期=3。4(年)
4。市场预测根据1992年、1993年国家进口新1#产品情况的统计资料及向有关用户咨询情况表明,市场对新1#产品的需求有逐年增长的趋势(详见下表)。
但是,据了解,目前国内深圳、福州都在引进新1#产品生产线,到1997年,全国预计总产量达1000台左右。由于东南亚国家每年也有100~200台的需求量,因此新1#生产线上马后产品销路还是好的,关键是要质优、价廉、服务好,才能占领市场。
新1#产品市场需求预测单位1992年1993年1994年1995年
××部30402050××市40403020××省——4050合计1802402803105。外汇收支平衡问题上马新1#每年需支付1700万美元外汇进口配套件,从长期发展分析,产品以内销为主,外销为辅,势必会形成外汇收支不平衡。因此,建议从目前起着手两期工程预算,力争在1997年前竣工投产,实现全部部件国产化。
上述效益查帐表明,技术科原方案中提出的7000万元利润似估算过高,其问题产生于该方案的价格以国家现行引进价计算。但从用户心理分析,在同等价格下,偏向于国外产品,因此,以进口价8O%计算效益较为合理。原方案中对用户服务方面考虑不足。鉴于新1#产品有一个走向市场的过程,其中广告费、三保费用等支出必须列入预算。
综上所述,尽管新1#产品对企业效益并不显著,但从社会效益来说,每年可为国家增加税利5250万元,且能节约大量外汇支出,故是可行的,同意按厂技术科意见办理。
6。801工程投产一年效益评价从上表及有关生产日报表反映,801工程投产后的第一季度内,由于缺乏经验,生产不够正常,致使总产量同设计能力相比,少生产50台,从而影响了其他各项经济指标的完成。但从二季度起生产趋于正常,且逐步上升,各项指标也较稳定。因此801工程基本上达到了预期的经济效益。
以上查帐结论,仅供决策参考。
□查证和调整待摊拴帐的查帐案例某食用油加工厂为国营中型企业,1994年8月以融资租赁方式租入两台新型榨油、分离设备,价值630万元。根据现行制度规定,在企业更新改造基金不足的情况下,其租赁费可分期摊入成本。正确的会计核算过程应为:支付租赁费时,借记“待摊费用”,贷记“专项工程支出”
;同时,借记“专项应付款”,贷记“银行存款”。分摊时,借记“车间经费”
(折旧费)、“企业管理费”(折旧费)贷记“待摊费用”,同时,视同提取折旧,作固定基金与折旧核算。但是该厂考虑完成当年利润指标困难,便采取了待摊挂帐的手法,不摊销应摊人成本的租赁费用,虚增当年利润。
次年,财务检查组审查该厂1994年度核算记录时,发现“待摊费用”占用超过以前年度较多,而下半年又几乎未发生摊销转出。于是对融资租入固定资产的明细帐进行了仔细的检查,发现年度内未作任何祖赁费(折旧)摊销转帐的核算。
违反了会计核算原则及财务制度的规定。共计少摊成本(虚增利润)240000元。
检查人员根据国家财经法规,调减了企业上年利润,并对企业弄虚作假骗取的留利予以追回。上年度多交的税款抵补本年度税款。
□钻价格空子,挖财政补贴的查帐案例一、基本情况某粮管所所属粮店,1994年以品种兑换和方便群众为名,在销售议价粮油(包括菜籽油、花生油、香油、芝麻、花生米、葵花籽和白糖等)商品中,收取部分现金,其余部分用面票抵顶,利用粮食的多种价格政策,通过倒帐的办法,将收取的面票变成现金,从而多得批零差价收入,多向财政报领补
贴。
经审计部门查实,该粮店1994年以此种手法,共收取面票3000000千克,其作法如下:1。以面票顶现金交易。粮店出售议价粮油商品时,每千克面票抵顶0。132元现金(销售各种商品收取面票量不一,该粮店共收面票3000000千克)。
根据此项经济业务,作会计分录:贷:营业收入——议价商品收入××+396000借:现金××元(收取现金部分)